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一天20噸一體化污水處理設備

簡要描述:

一天20噸一體化污水處理設備厭氧塘的原理與其他厭氧生物處理過程一樣,依靠厭氧菌的代謝功能,使有機底物得到降解。反應分為兩個階段:首先由產酸菌將復雜的大分子有機物進行水解,轉化成簡單的有機物(有機酸、醇、醛等);然后產甲烷菌將這些有機物作為營養(yǎng)物質,進行厭氧發(fā)酵反應,產生甲烷和二氧化碳等。

產品時間:2024-09-11

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一天20噸一體化污水處理設備

買污水處理設備還需找濰坊魯盛水處理設備有限公司。

優(yōu)勢:公司產品型號齊全,現貨供應:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發(fā)生器、加藥裝置、玻璃鋼產品、一體化提升泵站、機械格柵、板框壓濾機、疊螺污泥脫水機、芬頓反應器、UASB厭氧反應器等。

處理水量靈活,設備日處理量在2000噸以內都可以用我們的相關設備。

工藝種類齊全,目前采用AO工藝、A2O工藝、MBR工藝、MBBR工藝、SBR工藝等。

對于間歇式進水的SBR工藝來說,反應器本身是*混合式的,而且在時間上其污染物的基質就存在濃度梯度,所以無需再另設選擇器。通常間歇式SBR工藝產生污泥膨脹的原因是,污泥濃度過高,而進水有機物濃度偏低或水量偏小而導致污泥負荷偏低。對于這種情況,降低排出比,提高基質初始濃度,并對SBR強制排泥,一般就能夠對污泥膨脹現象進行有效的控制。而對于連續(xù)進水的SBR如ICEAS和CASS等工藝如果發(fā)生污泥膨脹的話,就有必要在進水端設置一個預反應區(qū)或生物反應器了。
低負荷活性污泥工藝
低負荷活性污泥工藝曝氣池內基質濃度較低,絲狀菌容易獲得較高的增長效率,所以是容易產生污泥膨脹。除了在水質和曝氣上想辦法外,根本和有效的是將曝氣池分成多格且以推流方式運行,或增設一個分格設置的小型預曝氣池作為生物選擇器,在這個選擇器內采用高污泥負荷,吸附部分有機物并消除有機酸。這個辦法不但有助于抑制污泥膨脹,并能有效的改善生化處理效果。在曝氣池內增加填料的方法也同樣在低負荷*混合工藝中適用。
對于A/O和A2/O工藝可通過在在好氧段前設置缺氧段和厭氧段以及污泥回流系統,使混合菌群交替處于缺氧和好氧狀態(tài),并使有機物濃度發(fā)生周期性變化,這既控制了污泥膨脹又改善了污泥的沉降性能。而交替工作式氧化溝和UNITANK工藝等連續(xù)進水的系統因為其本身在時間和空間上就有了實際上的“選擇器”,所以對污泥膨脹有著效強的控制能力。如果這兩種工藝發(fā)生污泥膨脹,則可通過調整曝氣控制溶氧量和控制回流污泥量來調節(jié)池內的污泥負荷及DO,通過一段時間的改善,一般能夠控制住污泥膨脹現象。

一天20噸一體化污水處理設備


污泥膨脹由于絲狀菌的種類繁多,且生長適宜的環(huán)境也不盡相同。在不同工藝不同水質的情況下,微生物的生長環(huán)境非常微妙,這就要求發(fā)生污泥膨脹時,需要水處理工作者根據實際情況作大量切實的實驗和分析,大膽實踐,才能解決污泥膨脹問題。
絲狀菌是生長處理微生物中*的一部份。污泥膨脹現象在于絲狀菌的過度生長,消除污泥膨脹的根本在于使絲狀菌與活性污泥菌膠團平衡生長;*混合式較推流式更產生污泥膨脹,低污泥負荷較高污泥負荷易易產生污泥膨脹;進水水質在水溫、pH、營養(yǎng)成份及是否有處理前的消化反應等方面是處理污泥膨脹應該首先考察的問題;高負荷下的污泥膨脹一般在于溶氧不足;低負荷下的污泥膨脹采用生物選擇器是行之有效的辦法。由于絲狀菌的多樣性,關于污泥膨脹的理論解釋和實際報道仍有很多不盡*,大膽實踐不斷總結并和同行廣泛交流,才能更快找到行之有效地解決方法。
A/A/O工藝是由厭氧池/缺氧池/好氧池/沉淀池系統所構成,是在A/O除磷工藝基礎上,在厭氧反應器之后增設一個缺氧反應器,并使好氧反應器中的混合液回流至缺氧反應器,使之反硝化脫氮。污水首先進入厭氧反應器,兼性發(fā)酵細菌將廢水中的可生物降解大分子有機物轉化為小分子發(fā)酵產物,如VFA;混合液進入缺氧反應器后,反硝化細菌就利用好氧反應器中經混合液回流而帶來的硝酸鹽和廢水中可生物降解有機物進行反硝化,達到同時去除有機碳與脫氮之目的。隨著廢水進入好氧反應器,聚磷菌除了吸收、利用廢水中殘余的可生物降解有機物外,主要是分解體內貯積的PHB,放出能量以攝取環(huán)境中的溶解性磷,并以聚磷的形式在體內貯存起來,實現自身的生長繁殖,并通過剩余污泥排放,將磷去除。
A/A/O工藝由于具有同時除磷脫氮功能,近年來被廣泛應用于新建城市污水處理廠中。根據筆者對幾個新建城市污水廠調式過程遇到的問題,談幾點感受和體會。


調試運行前的檢查
調試前對構筑物、設備等進行認真檢查是非常重要和必要的,在所有調試的污水廠中發(fā)現以下問題較普遍:
(1)構筑物、管道內的建筑垃圾未清理干凈,造成水泵和曝氣系統的堵塞,影響排泥。
(2)預留孔洞、管道伸縮縫、電纜穿孔處密封不好,通水后存在漏水現象,影響調試工作。
(3)出水堰和墻體接縫處滲漏嚴重,甚至導致堰口不出水,無法達到設計要求。
(4)攪拌器或推進器安置角度不正確或位置不合理,導致能量浪費和局部流速不足,造成局部污泥沉積。
因此,為了解決上述問題,在污水廠通水調試前,必須進行細致的檢查,確保各構筑物、管道線路和機電設備能夠按設計要求運行。

傳統A2/O工藝
A2/O工藝由厭氧、缺氧、和好氧三段組成,其特點是厭氧、缺氧和好氧三段功能明確,界線分明,可根據進水條件和出水要求,人為地創(chuàng)造和控制三段的時空比例和運轉條件,只要碳源充足,便可根據需要達到比較高脫氮效率。
傳統A2/O工藝存在在以下幾個缺點:由于厭氧區(qū)居前,回流污泥中的硝酸鹽對厭氧區(qū)產生不利影響;脫氮效率主要取決于碳源和回流比,由于缺氧區(qū)位于系統中部,反硝化在碳源分配上居于不利地位,因而影響了系統的脫氮效果。
2)改良A2/O工藝
為了解決A2/O工藝的*個缺點,即由于厭氧區(qū)居前,回流污泥中的硝酸鹽對厭氧區(qū)產生不利影響,改良A2/O工藝在厭氧池之前增設缺氧調節(jié)池。
來自二沉池的回流污泥和10%左右的進水進入缺氧調節(jié)池,停留時間為20~30min,微生物利用約10%進水中有機物去除回流硝態(tài)氮,消除硝態(tài)氮對厭氧池的不利影響,從而保證厭氧池的穩(wěn)定性,保證除磷效果。

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