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40m3/d一體化生活污水處理設備

簡要描述:

40m3/d一體化生活污水處理設備在普通卡魯塞爾氧化溝工藝中,污水經(jīng)過格柵和沉砂池后,不經(jīng)過預沉池,直接于回流污泥一起進入氧化溝系統(tǒng)。BOD降解是一個連續(xù)過程,硝化和反硝化作用發(fā)生在同一池中。
卡魯塞爾2000氧化溝系統(tǒng)是由美國鹽湖城EIMCO公司研制的一種具有內(nèi)部前置反硝化功能的氧化溝工藝。該工藝運行過程中,借助于安裝在反硝化區(qū)的螺旋槳將混合液循環(huán)至前置前置反硝化區(qū)(不需循環(huán)泵)。

產(chǎn)品時間:2024-09-08

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40m3/d一體化生活污水處理設備

新型污水處理設備、便宜又實惠,適合大眾的產(chǎn)品——濰坊魯盛水處理設備有限公司。

污水設備系列型號:WSZ系列、MBR工藝、AO工藝、A2O工藝、AAAO工藝及MBBR工藝。

水量:日處理1-5000噸,每小時0.1噸-200噸。

運輸方式:汽運

安裝:公司派技術上門安裝。

出貨周期:1-3天。

40m3/d一體化生活污水處理設備現(xiàn)貨,可直接采購。

改良A2O工藝的工藝流程見圖2,在厭氧池之前增設缺氧調(diào)節(jié)池,來自二沉池的回流污泥和10%左右的進水首先進入缺氧調(diào)節(jié)池,停留時間為20-30min,微生物利用約10%進水中有機物還原回流NO-x-N,消除其對厭氧池的不利影響,從而保證厭氧池的穩(wěn)定性,提高除磷效果,90%的進水和缺氧調(diào)節(jié)池出水混合后進入?yún)捬醭剡M行釋磷,改良A2O工藝對低C/N城市生活污水的處理,得出了最you操作條件為在缺氧調(diào)節(jié)池回流污泥比為15% ,TP去除率為89.51% ,硝化液回流比為250%時,TN去除率為65.3% 。


倒置A2O工藝
倒置A2O工藝主要是針對缺氧反硝化碳源不足而改進設計的,其工藝流程見圖 3,將缺氧池置于厭氧池前面,來自二沉池的回流污泥和全部進水或部分進水,50%~150%的混合液回流均進入缺氧段,將碳源優(yōu)先用于脫氮。
缺氧池內(nèi)碳源充足,回流污泥和混合液在缺氧池內(nèi)進行反硝化,去除硝態(tài)氧,再進入?yún)捬醵?,保證了厭氧池的厭氧狀態(tài),強化除磷效果。由于污泥回流至缺氧段,缺氧段污泥濃度較好氧段高出50% ,單位池容的反硝化速率明顯提高,反硝化作用能夠得到有效保證。某污水處理廠采用倒置A2O工藝進行了中試試驗研究,系統(tǒng)運行穩(wěn)定后,BOD去除率在90%以上,出水TN去除率為80% 左右,TP的去除率穩(wěn)定在85% 以上。采用批式實驗對昆明某污水處理廠倒置A2O工藝進出水水質(zhì)進行了研究,結果表明倒置A2O工藝對有機物和NH+4-N的去除率分別為 89.4%和98.6% ,A2O缺氧池內(nèi)碳源不足導致反硝化反應受到限制,倒置A2O 優(yōu)先利用進水中的碳源進行反硝化,系統(tǒng)脫氮效果優(yōu)于A2O。

交替式工作氧化溝

交替式工作氧化溝是由丹麥克魯格(Kruger)公司研制,該工藝造價低,易于維護,通常有雙溝交替和三溝交替(T型氧化溝)的氧化溝系統(tǒng)和半交替工作式氧化溝。
雙溝式氧化溝
    雙溝交替氧化溝兩池體積相同,水流相通,以保證兩池的水深相等,不設二沉池。通過曝氣轉(zhuǎn)刷的旋轉(zhuǎn)方向來使兩部分交替作為曝氣區(qū)和沉淀區(qū)。處理過程中,進水和出水都是連續(xù)的,但曝氣轉(zhuǎn)刷的工作則是間歇的,其在單個工作周期的利用率僅為40﹪左右。目前雙溝式氧化溝雖然得到了廣泛的應用,但其設備利用率差的缺點制約了其發(fā)展。
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三溝式氧化溝
   三溝式氧化溝(T型氧化溝)是由三個相同的氧化溝組建在一起作為一個單元運行,三個氧化溝之間相互雙雙聯(lián)通,每個池都配有可供污水和環(huán)流(混合)的轉(zhuǎn)刷,每池的進口均與經(jīng)格柵和沉砂池處理的出水通過配水井相連接,兩側氧化溝可起曝氣和沉淀雙重作用中間的池子則維持連續(xù)曝氣,曝氣轉(zhuǎn)刷的利用率可提高到60﹪左右。三溝式氧化溝可通過改變曝氣轉(zhuǎn)刷的運轉(zhuǎn)速度,來控制池內(nèi)的缺氧、好氧狀態(tài),從而取得較好的脫氮效果。依靠三池工作狀態(tài)的轉(zhuǎn)換,還可以免除污泥回流和混合液回流,從而使運行費用大大節(jié)省。但三溝由于進、出水交替運行,所以各溝中的活性污泥量在不斷變化,存在明顯的污泥遷移現(xiàn)象。同時,在同一溝內(nèi)由于污泥遷移、污泥濃度有規(guī)律地變化必然導致溶解氧也產(chǎn)生規(guī)模性地變化。此外,三溝式氧化溝工藝還存在容積利用率低、除磷效率不高等缺點,所以對三溝式氧化溝的設計和運行管理時要考慮沉淀時間、排泥方式等參數(shù)的影響。
半交替工作式氧化溝
半交替工作式氧化溝兼具連續(xù)工作式和交替工作的特點。首先,該類氧化溝系統(tǒng)設有單獨的二沉池,可實現(xiàn)曝氣和沉淀*分離。其次,與D型氧化溝不同的是:根據(jù)需要,氧化溝可分別處于不同的工作狀態(tài),使之具有交替工作式運行的靈活特點,特別是用于脫氮。最典型的半交替工作式氧化溝式DE型氧化溝。
DE型氧化溝工藝是專為生物脫氮而開發(fā)的,它不同于D型氧化溝之處在于其有獨立的二沉池及回流污泥系統(tǒng),氧化溝內(nèi)交替進行硝化與反硝化。在DE型氧化溝前增設一厭氧池,可達到同時脫氮、除磷的效果。

溶解氧( DO)
為了防止進入二沉池的混合液發(fā)生反硝化或釋磷,引起污泥上浮,影響出水水質(zhì)和除磷效果,進入沉淀池的混合液中通常保證一定的DO濃度,且好氧池DO 不足會抑制硝化菌的生長,其對DO的最低忍受極限為0.5~0.7mg˙L.
增加溶解氧有利于硝化作用的進行,好氧末端DO對A2O工藝脫氮除磷的影響,結果表明隨著末端DO的增大,系統(tǒng)硝化速率提高,NH+4-N的去除率從60%升高到90%以上,TN的去除率從54%升高到67% ,總磷的去除率也有所提高,好氧池的DO>2mg˙L以后,硝化速率開始減緩,繼續(xù)增大DO對硝化進程不僅沒有大幅加快,還可能使回流污泥和回流混合液中DO濃度偏高,不利于厭氧段釋磷和缺氧段反硝化,根據(jù)實踐經(jīng)驗將好氧段DO控制在2mg˙L為宜,最高不超過3mg˙L 。缺氧段DO會與硝酸鹽競爭電子供體,較高的DO還會影響硝酸鹽還原酶的合成及活性,一般缺氧段的DO不超過0.5mg˙L為宜。的厭氧環(huán)境有利于聚磷菌的釋磷,但回流污泥不可避免的帶入部分DO和NO-x-N,實際操作中厭氧段DO<0.2mg˙L即可。

混合液回流比R
好氧池出水回流至缺氧池用于脫氮,回流比越大,脫氮效果越好,但較大的回流比增大了能源消耗,提高了處理成本,研究發(fā)現(xiàn)當R超過300%時,脫氮率可達到75%以上。
污泥回流比r
二沉池污泥回流到厭氧池以維持各段合適的污泥濃度,保證整個生化反應的正常進行。污泥回流比增大,泥齡增長,有利于自養(yǎng)型硝化細菌的增長,硝化作用良好,但回流污泥中過多的NO-x-N進入?yún)捬醭夭坏茐牧藚捬醐h(huán)境,還會與聚磷菌競爭碳源,影響除磷效果。厭氧區(qū)NO-x-N濃度超過1.5mg˙L-1時,釋磷會受到抑制。相反污泥回流比減小,好氧段因硝化不*也會導致脫氮效果不佳。一般污泥回流比在60%-100%為宜,最低不少于40%。

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